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stonway木蟲 (正式寫手)
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殼牌煤氣化技術(shù)及其工程應(yīng)用 已有7人參與
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殼牌煤氣化技術(shù)及其工程應(yīng)用 1 煤氣化技術(shù)概況 煤的液化技術(shù)近20年來雖有很大進(jìn)展,但目前還沒能形成大規(guī)模化的煤制化學(xué)品的工業(yè)生產(chǎn)。從煤出發(fā)制取化學(xué)品仍須經(jīng)過氣化過程,即將煤炭氣化轉(zhuǎn)化為含有H2和CO的粗原料氣,然后通過轉(zhuǎn)化、凈化、合成等過程,加工成各種化工產(chǎn)品。 煤氣化技術(shù)從煉焦?fàn)t、煤氣發(fā)生爐和水煤氣爐(以塊煤或小粒煤為原料)起步,經(jīng)過幾十年發(fā)展,在20世紀(jì)70年代發(fā)展到第2代——潔凈煤氣化技術(shù),煤炭經(jīng)過潔凈氣化避免了直接燃燒產(chǎn)生的污染。潔凈煤氣化技術(shù)主要采用氣流床反應(yīng)器,以水煤漿或干煤粉為原料,進(jìn)行加壓氣化,并實(shí)現(xiàn)了大規(guī);。潔凈煤氣化技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是對煤種適應(yīng)性廣、氣化壓力高、氣化效率高、單系列生產(chǎn)能力大、污染少等。具有代表性的第2代潔凈煤氣化技術(shù)包括GE水煤漿氣化工藝、殼牌干煤粉氣化工藝、西門子GSP干煤粉氣化工藝、BGL煤氣化工藝(屬固定床工藝,采用小粒煤)。 2 殼牌煤氣化技術(shù)簡介 2.1 工藝原理 殼牌煤氣化過程是在高溫、加壓條件下進(jìn)行的,煤粉、氧氣及少量蒸汽在加壓條件下并流進(jìn)入氣化爐內(nèi),在極為短暫的時間內(nèi)完成升溫、揮發(fā)分脫除、裂解、燃燒及轉(zhuǎn)化等一系列物理和化學(xué)過程。由于氣化爐內(nèi)溫度很高,在有氧存在的條件下,碳、揮發(fā)分及部分反應(yīng)產(chǎn)物(H2和CO等)以發(fā)生燃燒反應(yīng)為主,在氧氣消耗殆盡之后發(fā)生碳的各種轉(zhuǎn)化反應(yīng),即過程進(jìn)入到氣化反應(yīng)階段,最終形成以CO和H2為主要成分的煤氣離開氣化爐。 2.2 工藝流程 目前,殼牌煤氣化裝置從示范裝置到大型工業(yè)化裝置均采用廢鍋流程,激冷流程的殼牌煤氣化工藝很快會推向市場。 原料煤經(jīng)破碎由運(yùn)輸設(shè)施送至磨煤機(jī),在磨煤機(jī)內(nèi)將原料煤磨成煤粉(90%<100μm)并干燥,煤粉經(jīng)常壓煤粉倉、加壓煤粉倉及給料倉,由高壓氮?dú)饣蚨趸細(xì)鈱⒚悍鬯椭翚饣癄t煤燒嘴。來自空分的高壓氧氣經(jīng)預(yù)熱后與中壓過熱蒸汽混合后導(dǎo)入煤燒嘴。煤粉、氧氣及蒸汽在氣化爐高溫加壓條件下發(fā)生碳的氧化及各種轉(zhuǎn)化反應(yīng)。氣化爐頂部約1500 ℃的高溫煤氣經(jīng)除塵冷卻后的冷煤氣激冷至900 ℃左右進(jìn)入合成氣冷卻器。經(jīng)合成氣冷卻器回收熱量后的煤氣進(jìn)入干式除塵及濕法洗滌系統(tǒng),處理后的煤氣中含塵量小于1 mg/m3送后續(xù)工序。 濕洗系統(tǒng)排出的廢水大部分經(jīng)冷卻后循環(huán)使用,小部分廢水經(jīng)閃蒸、沉降及汽提處理后送污水處理裝置進(jìn)一步處理。閃蒸汽及汽提氣可作為燃料或送火炬燃燒后放空。 在氣化爐內(nèi)氣化產(chǎn)生的高溫熔渣,自流進(jìn)入氣化爐下部的渣池進(jìn)行激冷,高溫熔渣經(jīng)激冷后形成數(shù)毫米大小的玻璃體,可作為建筑材料或用于路基。 2.3 技術(shù)特點(diǎn) 殼牌干煤粉氣化工藝于1972年開始進(jìn)行基礎(chǔ)研究,1978年投煤量150 t/d的中試裝置在德國漢堡建成并投入運(yùn)行。1987年投煤量250~400 t/d的工業(yè)示范裝置在美國休士頓投產(chǎn)。在取得大量實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,日處理煤量為2000 t的單系列大型煤氣化裝置于1993年在荷蘭Demkolec電廠建成,煤氣化裝置所產(chǎn)煤氣用于聯(lián)合循環(huán)發(fā)電,經(jīng)過3年多示范運(yùn)行于1998年正式交付用戶使用。生產(chǎn)操作表明,煤氣化工藝指標(biāo)達(dá)到設(shè)計目標(biāo),運(yùn)行穩(wěn)定。殼牌干煤粉氣化工藝具有如下特點(diǎn)。 (1)煤種適應(yīng)性廣 對煤種適應(yīng)性強(qiáng),從褐煤、次煙煤、煙煤到無煙煤、石油[/wiki]焦均可使用,也可將2種煤摻混使用。對煤的灰熔點(diǎn)適應(yīng)范圍比其他氣化工藝更寬,即使是較高灰分、水分、硫含量的煤種也能使用。 (2)單系列生產(chǎn)能力大 目前已投人生產(chǎn)運(yùn)行的煤氣化裝置單臺氣化爐投煤量達(dá)到2000 t/d以上,單臺氣化爐投煤量達(dá)2800 t/d的煤氣化裝置也正在建設(shè)中。 (3)碳轉(zhuǎn)化率高 由于氣化溫度高,一般在1400~1600 ℃,碳轉(zhuǎn)化率可高達(dá)99%以上。 (4)產(chǎn)品氣體質(zhì)量好 產(chǎn)品氣體潔凈,煤氣中甲烷含量極少,不含重?zé)N,CO+H2體積分?jǐn)?shù)達(dá)到90%。 (5)氣化氧耗低 與水煤漿氣化工藝相比,氧耗低15%~25%,可降低配套空分裝置投資和運(yùn)行費(fèi)用。 (6)熱效率高 煤氣化的冷煤氣效率可以達(dá)到80%~83%,其余~15%副產(chǎn)高壓或中壓蒸汽,總熱效率高達(dá)98%。 (7)運(yùn)轉(zhuǎn)周期長 氣化爐采用水冷壁結(jié)構(gòu),牢固可靠,無耐火磚襯里。正常使用維護(hù)量小,運(yùn)行周期長,無需設(shè)置備用爐。煤燒嘴設(shè)計壽命為8000 h。燒嘴的使用壽命長,是氣化裝置能夠長周期穩(wěn)定運(yùn)行的重要保證。 (8)負(fù)荷調(diào)節(jié)方便 每臺氣化爐設(shè)有4~6個燒嘴,不僅有利于粉煤的氣化,同時生產(chǎn)負(fù)荷的調(diào)節(jié)更為靈活,范圍也更寬。負(fù)荷調(diào)節(jié)范圍為40%~100%,每分鐘可調(diào)節(jié)5%。 (9)環(huán)境效益好 系統(tǒng)排出的爐渣和飛灰含碳低,可作為水泥添加劑或其他建筑材料,堆放時也無污染物滲出。氣化污水量小且不含焦油、酚等,容易處理,需要時可實(shí)現(xiàn)零排放。 3 殼牌煤氣化技術(shù)應(yīng)用的特殊性 由于殼牌煤氣化技術(shù)是目前世界上最先進(jìn)的煤氣化技術(shù)之一,又是第1次用于生產(chǎn)合成氣,而且是首次在中國使用,可借鑒的經(jīng)驗(yàn)少,具有非常的復(fù)雜性、挑戰(zhàn)性和特殊性。 (1)流程復(fù)雜 煤氣化裝置流程復(fù)雜,包括磨煤及干燥、煤粉加壓及進(jìn)料、煤氣化、除渣、除灰、濕洗、初步水處理7大工序和公用系統(tǒng),僅管道儀表流程圖(PID)就有100余張1#圖紙。流程雖然復(fù)雜,但實(shí)踐證明裝置的開車、停車及運(yùn)行操控均比較容易。 (2)控制系統(tǒng)復(fù)雜 煤氣化裝置的控制系統(tǒng)比較復(fù)雜,I/O點(diǎn)多達(dá)3000多個,采用串級、前饋、分程、比值調(diào)節(jié)及順序控制(15個)和邏輯控制(50多個),通過分散型控制系統(tǒng)(DCS)、緊急停車系統(tǒng)(ESD)、可編程邏輯控制(PLC)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的集中監(jiān)控和管理,無論從規(guī)模還是復(fù)雜程度方面在國內(nèi)化工行業(yè)單套裝置中均為少見。由于控制系統(tǒng)設(shè)置及組態(tài)工作完美,在已投產(chǎn)的殼牌煤氣化項(xiàng)目生產(chǎn)運(yùn)行中沒有出現(xiàn)DCS和ESD控制的問題。 (3)設(shè)備結(jié)構(gòu)復(fù)雜 煤氣化關(guān)鍵設(shè)備氣化爐、輸氣管和合成氣冷卻器在煤氣化框架上呈“門字形”連成一體,3臺設(shè)備共有200多個管口,設(shè)備結(jié)構(gòu)和受力情況復(fù)雜,對材料要求高,內(nèi)件組裝對外殼接管標(biāo)高及方位要求極為嚴(yán)格,設(shè)計、制造、組裝、運(yùn)輸和吊裝難度大。 (4)疲勞設(shè)備多 煤氣化裝置共有13臺疲勞設(shè)備,要采用有限元應(yīng)力分析法進(jìn)行疲勞計算與設(shè)計,對設(shè)備制造也提出了更高的要求。 (5)引進(jìn)設(shè)備和儀表較多 煤氣化關(guān)鍵設(shè)備中需要進(jìn)口的主要有氣化爐、輸氣管、合成氣冷卻器的內(nèi)件,飛灰過濾器的內(nèi)件,以及點(diǎn)火燒嘴、開工燒嘴、煤燒嘴、煤流量控制閥、煤三通閥、煤粉流量測量儀表、煤粉閥、煤灰渣閥、硬密封儀表球閥、鍋爐給水循環(huán)泵(大流量)、恒力吊、激冷氣壓縮機(jī)等,但目前五環(huán)公司正進(jìn)行的項(xiàng)目中已對其中部分設(shè)備實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。 (6)布置結(jié)構(gòu)復(fù)雜 煤氣化框架高超過90 m,為鋼筋混凝土和鋼結(jié)構(gòu)混合結(jié)構(gòu),其中安裝設(shè)備不僅數(shù)量多,且質(zhì)量大,與框架的連接形式復(fù)雜。采用有限元模型從結(jié)構(gòu)的動力特性、變形、強(qiáng)度、建筑結(jié)構(gòu)、氣化爐及地震對框架的影響等進(jìn)行了模擬分析。結(jié)構(gòu)施工和安裝工作量較大。 (7)項(xiàng)目建設(shè)周期和投資 相對來講,殼牌煤氣化項(xiàng)目的建設(shè)周期較其他煤氣化工藝長,投資也較高。 4 殼牌煤氣化技術(shù)的工程應(yīng)用 荷蘭Demkolec 253 MW煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠采用殼牌煤氣化工藝技術(shù),于1990年開始建設(shè),于1993年建成并順利投產(chǎn),試運(yùn)行3年后轉(zhuǎn)給當(dāng)?shù)氐墓檬聵I(yè)部門繼續(xù)運(yùn)行。實(shí)踐證明殼牌煤氣化工藝技術(shù)是先進(jìn)的、可靠的技術(shù)。 殼牌公司與湖北雙環(huán)科技股份有限公司簽訂的國內(nèi)第1套煤氣化技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議在2001年6月生效,6年多來已有15家國內(nèi)企業(yè)陸續(xù)與殼牌公司簽訂了技術(shù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(共19臺氣化爐),生產(chǎn)的產(chǎn)品包括合成氨、甲醇、氫(油品)、聚丙烯、醋酸、聚甲醛等。國內(nèi)第1套采用殼牌煤氣化技術(shù)的生產(chǎn)裝置已于2006年5月順利投產(chǎn)。到目前為止,共有5家采用殼牌煤氣化技術(shù)企業(yè)的生產(chǎn)裝置陸續(xù)投入生產(chǎn)運(yùn)行。 5 殼牌煤氣化裝置生產(chǎn)運(yùn)行概況 國內(nèi)已投入運(yùn)行的5套殼牌煤氣化裝置均是用于生產(chǎn)合成氨的原料氣,投產(chǎn)時間最長的湖北雙環(huán)煤氣化裝置至今已運(yùn)行1.5年,投產(chǎn)時間最短的柳化煤氣化裝置也已運(yùn)行10個月。由于殼牌煤氣化技術(shù)是第1次用于生產(chǎn)合成氣,又是首次在中國使用,具有非常強(qiáng)的挑戰(zhàn)性。第1批煤氣化項(xiàng)目在設(shè)計、采購、施工、試車等過程中,遇到許多意想不到的困難,但經(jīng)過各方的共同努力最終都得以**解決。這些凝聚了各方智慧的寶貴經(jīng)驗(yàn),將為已投產(chǎn)或即將投產(chǎn)的殼牌煤氣化項(xiàng)目提供很好的借鑒經(jīng)驗(yàn),也將對正在建設(shè)或?qū)⒁ㄔO(shè)的殼牌煤氣化項(xiàng)目提供更為全面的示范指導(dǎo)作用。 湖北雙環(huán)煤氣化裝置在化工投料開車5 h后就并入全廠生產(chǎn)系統(tǒng),煤氣化裝置運(yùn)行不到24 h生產(chǎn)負(fù)荷即達(dá)到80%,有效氣成分(CO+H2)體積分?jǐn)?shù)達(dá)到80%;ね读祥_車不到2個月煤氣化裝置生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)100%,有效成分(CO+H2)穩(wěn)定在82%(煤質(zhì)較差)以上,煤渣中的碳含量在1.6%以下。 湖北雙環(huán)殼牌煤氣化裝置在如此之短的時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)運(yùn)行,且各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到優(yōu)良,比起所有煤氣化技術(shù)的應(yīng)用實(shí)踐都堪為令人驚奇的成功。例如,第1套Lurgi煤氣化裝置在中國折騰了十余年才基本達(dá)到設(shè)計要求;第1套水煤漿煤氣化裝置在中國也是經(jīng)歷了幾年的陣痛才實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷平穩(wěn)運(yùn)行。湖北雙環(huán)煤氣化裝置經(jīng)過1年多的運(yùn)行,工藝控制逐步優(yōu)化,各項(xiàng)技術(shù)改造逐步完善,生產(chǎn)運(yùn)行逐步穩(wěn)定,裝置一直在滿負(fù)荷條件下運(yùn)行。2007年共停車7次,全部停工時間僅20多天。2007年2月至9月煤氣化裝置的開工率已達(dá)93.5%,裝置開工率在中國已投產(chǎn)的5套煤氣化裝置中最高,并且停車檢修的時間也大幅縮短,裝置連續(xù)運(yùn)行時間逐步提高。3~4月連續(xù)運(yùn)行53天,5~7月連續(xù)運(yùn)行47天,7~9月連續(xù)運(yùn)行57天。湖北雙環(huán)在成功實(shí)現(xiàn)合成氨原料油改煤項(xiàng)目之后,每天可節(jié)約生產(chǎn)成本110余萬元,產(chǎn)生了很好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 中石化殼牌岳陽公司煤氣化裝置自一次投料開車成功到目前為止,煤氣化裝置累計開停車13次,裝置最長連續(xù)運(yùn)行49天。2007年5月份開始,裝置運(yùn)行明顯好轉(zhuǎn),7月開工率達(dá)到62%。 中石化湖北分公司煤氣化裝置在2007年3月以前運(yùn)轉(zhuǎn)情況不太理想,大部分時間在進(jìn)行整改消缺。自從煤燒嘴隔焰罩改造后,裝置運(yùn)行情況發(fā)生好轉(zhuǎn)。2007年4月7日投料開車至5月9日,連續(xù)運(yùn)行了32天。6月、7月裝置運(yùn)轉(zhuǎn)率分別達(dá)到67.45%和84.62%,裝置最長連續(xù)運(yùn)行時間達(dá)37天,氣化爐最大負(fù)荷為77%。 中石化安慶分公司煤氣化裝置在2007年4月以前,也是大部分時間在進(jìn)行整改。從2007年4月份開始有了明顯好轉(zhuǎn),截止到10月8日,裝置連續(xù)運(yùn)行時間達(dá)60天。裝置投產(chǎn)以來共經(jīng)歷了13次停工(2007年6次)。從停工分類統(tǒng)計看,外部原因僅占23%,而內(nèi)部原因占76.92%,是影響裝置長周期運(yùn)行的主要因素。在內(nèi)部原因引起的停車事故中:① 設(shè)備問題占60%,問題主要集中在燒嘴隔焰罩泄漏造成堵渣、機(jī)泵故障、激冷氣壓縮機(jī)變頻器故障或進(jìn)口壓差高、高溫高壓陶瓷過濾器破損等方面;② 操作問題占30%,主要集中在渣水系統(tǒng)液位控制方面;③ 儀表誤動作聯(lián)鎖停工僅1次。負(fù)荷受氣化爐合成器冷卻器積灰超溫制約以及后工序影響,氣化爐氧負(fù)荷基本位于60%~77%的水平。 柳化煤氣化裝置自2007年1月8日開車以來,經(jīng)歷8次停車,裝置最長連續(xù)運(yùn)行時間為30天,停工檢修時間較多,運(yùn)行達(dá)到設(shè)計滿負(fù)荷,運(yùn)行期間生產(chǎn)平穩(wěn)。 5套已投產(chǎn)的殼牌煤氣化裝置雖然由于各種原因沒能實(shí)現(xiàn)長周期平穩(wěn)運(yùn)行,裝置最長連續(xù)運(yùn)行時間只有2個多月(有幾個廠是因?yàn)槭芸辗盅b置和低溫甲醇洗裝置等出現(xiàn)的問題影響),但隨著裝置運(yùn)行所出現(xiàn)的問題已經(jīng)或正在得到解決,以及生產(chǎn)操作經(jīng)驗(yàn)積累,煤氣化裝置滿負(fù)荷、達(dá)標(biāo)、連續(xù)長周期平穩(wěn)運(yùn)行的目標(biāo)可以很快實(shí)現(xiàn)。 6 工程應(yīng)用注意事項(xiàng) 6.1 試車或運(yùn)行過程出現(xiàn)的問題 中國第1批5套殼牌煤氣化裝置在8個月內(nèi)先后投產(chǎn),各套裝置在試車和運(yùn)行過程中都或多或少出現(xiàn)了一些問題。主要問題為:① 磨煤系統(tǒng)的氣密性不好;② 部分蒸汽伴管/電伴熱設(shè)備和管道保溫效果不佳;③ 柴油系統(tǒng)不潔凈,油系統(tǒng)壓力不夠和不穩(wěn)定;④ 煤粉循環(huán)管線上的減壓管后異徑管易磨穿;⑤ 外部供電供汽供水系統(tǒng)故障;⑥ 充氣錐堵塞和破裂;⑦ 點(diǎn)火燒嘴頭損壞;⑧ 煤燒嘴罩損壞;⑨ 激冷氣壓縮機(jī)故障,激冷氣壓縮機(jī)系統(tǒng)抗外部波動能力脆弱;⑩ 鍋爐給水循環(huán)泵入口過濾器變形和破損;11 煤粉中雜質(zhì)等因素引起煤粉流量波動或換煤頻繁,導(dǎo)致氣化爐運(yùn)行不穩(wěn);12 氣化爐內(nèi)渣保護(hù)層不穩(wěn)定,且難以準(zhǔn)確直觀判斷氣化爐內(nèi)壁保護(hù)渣層厚度;13 灰水處理系統(tǒng)故障,渣水系統(tǒng)設(shè)備、管道堵塞;14 撈渣機(jī)斷鏈;15 飛灰過濾器內(nèi)件損壞;16 氣化爐激冷區(qū)損壞;17 氣化爐水冷壁進(jìn)水噴嘴被異物堵塞;18 合成氣冷卻器積灰。 6.2 應(yīng)注意的問題及解決措施 根據(jù)對殼牌煤氣化技術(shù)的了解,通過對已投入運(yùn)行的5套殼牌煤氣化裝置生產(chǎn)運(yùn)行產(chǎn)生問題原因的分析,對于目前已投產(chǎn)殼牌煤氣化項(xiàng)目的運(yùn)行以及后續(xù)殼牌煤氣化項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)行應(yīng)注意解決好以下的問題。 (1)保持煤粉有良好的流動性和輸送的穩(wěn)定性,否則會導(dǎo)致搭橋和充氣錐堵塞,還會造成進(jìn)氣化爐O/C難以控制,繼而造成一系列的后果。應(yīng)注意的問題:① 控制干煤粉水分在1%~2%之間;② 保證煤粉在充氮的容器中貯存時間不要過長(少于10天);③ 對干煤粉系統(tǒng)進(jìn)行良好的保溫,保證煤粉溫度大于80 ℃;④ 控制磨后煤粉粒度,保證粒度小于5 μm煤粉量所占比例小于10%;⑤ 增加纖維篩,以防止煤粉中進(jìn)入雜物(還可防止煤粉控制閥堵塞);⑥ 控制均衡加壓,防止V-1204因煤粉壓實(shí)而導(dǎo)致排料不暢;⑦ 控制對V-1205緩慢加壓至氣化爐操作壓力+0.8 MPa,保證V-1205充氣錐充氣量,防止V-1205煤粉壓實(shí);⑧ 注意煤粉質(zhì)量流量計的安裝和初始校驗(yàn)。 (2)防止充氣設(shè)備損壞 ① 控制錐部壓差,防止壓差過高;② 對于V-1204,應(yīng)控制進(jìn)入充氣錐的N2量,或改變其結(jié)構(gòu),用多孔板結(jié)構(gòu)取代燒結(jié)金屬結(jié)構(gòu)。 (3)點(diǎn)火燒嘴、開車燒嘴 ① 注意點(diǎn)火燒嘴和開工燒嘴的安裝,防止燒嘴的[wiki]機(jī)械[/wiki]性損傷或使氣化爐水冷壁損壞;② 保持點(diǎn)火燒嘴和開工燒嘴通道的清潔,防止燒嘴頭損壞或通道堵塞;③ 氧氣總管應(yīng)設(shè)置氣體緩沖罐,避免當(dāng)?shù)?個煤燒嘴投運(yùn)后開工燒嘴停車;④ 注意檢查廠商的控制系統(tǒng)與裝置控制系統(tǒng)的一致性。 (4)煤粉循環(huán)管線上的減壓管后異徑管易于磨穿,可改為特殊結(jié)構(gòu)異徑管。 (5)鍋爐給水及循環(huán)系統(tǒng) ① 保證鍋爐給水循環(huán)泵入口過濾器的有效過濾面積、濾網(wǎng)孔徑和壓差,以避免損壞;② 保證鍋爐給水的水質(zhì),避免結(jié)垢而引起水冷壁管損壞和鍋爐給水循環(huán)泵損壞;③ 保證鍋爐給水循環(huán)泵供電的可靠性,如若突然停電,易造成氣化爐底部水冷壁熱量無法及時移出而使水冷壁管燒壞;④ 在設(shè)備制造、管道安裝、單體試車期間注意保持系統(tǒng)的潔凈性,以防止LAMONT孔板嘴堵塞,繼而使水冷壁管損壞。 (6)煤燒嘴 ① 為防止煤燒嘴冷卻套和膨脹節(jié)損壞,在裝配時應(yīng)保證在燒嘴罩上進(jìn)行雙面焊,用耐火材料填充膨脹節(jié);② 煤燒嘴冷卻水入口和出口增加溫度測量,以便于對煤燒嘴的實(shí)時監(jiān)控。 (7)防止煤燒嘴罩損壞 ①注意煤燒嘴伸入氣化爐內(nèi)的長度;② 適當(dāng)加大燒嘴罩冷卻水流量;③ 保持煤粉輸送系統(tǒng)的穩(wěn)定;④ 保持煤的品質(zhì)穩(wěn)定(若換煤種,必須及時調(diào)整各相關(guān)工藝控制參數(shù));⑤ 關(guān)注氣化調(diào)溫蒸汽的加入;⑥適當(dāng)降低氧煤比;⑦ 通過助熔劑用量對渣的黏度進(jìn)行修正。 (8)氣化爐溫度控制 氣化爐溫度控制改由基于氣化爐所產(chǎn)生的蒸汽量(響應(yīng)時間僅幾秒鐘),而出口CO2含量只作為備用控制(響應(yīng)時間5~10 min)。注意為保證氣化爐所產(chǎn)生的蒸汽流量測量的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性所應(yīng)采取的相關(guān)措施。 (9)防止氣化爐激冷區(qū)損壞 當(dāng)激冷氣壓縮機(jī)跳車或激冷氣量不足時,要保證有充足的超高壓N2吹掃氣化爐激冷區(qū)(聯(lián)鎖控制),以防止激冷區(qū)燒壞。 (10)防渣及渣水系統(tǒng)堵塞 ① 為防止大渣的生成,避免1400系統(tǒng)堵塞,在更換煤種時應(yīng)測量灰分的組成,通過黏度—溫度試驗(yàn)確定加入的石灰石量。② 注意1400系統(tǒng)渣池水的黏度和密度變化,適當(dāng)加大循環(huán)水排放量,以防止渣漿濃度過高而使管道系統(tǒng)堵塞。 (11)設(shè)備和管道伴熱 注意煤粉系統(tǒng)、激冷氣壓縮系統(tǒng)、飛灰系統(tǒng)設(shè)備和管道的良好伴熱。 (12)飛灰過濾器陶瓷管 為防止飛灰過濾器陶瓷管損壞,應(yīng)加固文丘里和管板之間的連接,并在文丘里和反吹管口之間安裝連接件。 (13)CO2加壓和輸送 對用于生產(chǎn)甲醇的殼牌煤氣化項(xiàng)目,由于用CO2取代N2作為煤粉加壓和輸送的介質(zhì),目前還沒有可借鑒的經(jīng)驗(yàn),應(yīng)關(guān)注由此可能引起的一系列問題。 (14)項(xiàng)目建設(shè)需關(guān)注的其他問題 ① 氣化爐的供貨和安裝是殼牌煤氣化項(xiàng)目的最關(guān)鍵路線,處理好與此相關(guān)工作最有利于縮短項(xiàng)目建設(shè)周期;② 增加殼牌煤氣化裝置關(guān)鍵設(shè)備合格認(rèn)證供貨商數(shù)量,加快關(guān)鍵設(shè)備和儀表國產(chǎn)化進(jìn)程,加快裝置系統(tǒng)的優(yōu)化工作,有利于降低裝置建設(shè)投資;③ 氣化爐水汽系統(tǒng)的潔凈安裝、氣化爐內(nèi)耐火襯里的烘爐、恒力吊的調(diào)試、水汽系統(tǒng)的煮爐、儀表和控制系統(tǒng)的單調(diào)和聯(lián)調(diào)、裝置機(jī)械竣工檢查等工作均非常重要,應(yīng)予以特別關(guān)注;④ 磨煤和煤干燥系統(tǒng)應(yīng)先于其他工序建成,以便首先生產(chǎn)出合格的煤粉,并進(jìn)行煤粉流量測量系統(tǒng)的校驗(yàn)工作,此舉可為氣化爐的化工投料創(chuàng)造條件;⑤殼牌煤氣化工藝激冷流程用于生產(chǎn)合成氨原料氣較廢鍋流程具有相對優(yōu)勢,相關(guān)各方對此應(yīng)有所期待。 7 結(jié)論 (1)殼牌煤氣化技術(shù)是目前國際上最先進(jìn)的潔凈煤氣化技術(shù)之一,具有原料利用率高、消耗低、對資源節(jié)約、對環(huán)境友好等顯著優(yōu)點(diǎn)。 (2)殼牌煤氣化技術(shù)用于生產(chǎn)合成氣的工程實(shí)踐是成功的,各項(xiàng)主要操作指標(biāo)基本達(dá)到設(shè)計要求,裝置運(yùn)行比較平穩(wěn),開車、停車操作靈活方便。 (3)殼牌煤氣化技術(shù)在中國的成功應(yīng)用,相關(guān)各方在項(xiàng)目設(shè)計、采購、施工、試車、生產(chǎn)運(yùn)行過程中積累了一定的經(jīng)驗(yàn),將為中國其他在建的殼牌煤氣化項(xiàng)目起到很好的借鑒作用。 (4)殼牌煤氣化技術(shù)在中國的成功應(yīng)用,使我國的煤氣化技術(shù)應(yīng)用上了一個新臺階,殼牌煤氣化技術(shù)具有良好的發(fā)展前景。 |
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